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(廣西華銀鋁業(yè)有限公司氧化鋁廠,廣西 德??h 533700 )
[摘要]高速真空立盤過濾機(jī)是氧化鋁廠生產(chǎn)中的重要設(shè)備,它生產(chǎn)出來的晶種和濾液產(chǎn)量直接影響著拜耳法種分分解的兩個重要指標(biāo)。本文主要針對114 m2高速真空立盤過濾機(jī)在氧化鋁生產(chǎn)使用中產(chǎn)能降低的原因進(jìn)行剖析,并提出相應(yīng)對策和解決辦法。
[關(guān)鍵詞]立盤過濾機(jī) 產(chǎn)能降低 原因 對策
1 概述
高速真空立盤過濾機(jī)是氧化鋁廠生產(chǎn)中的重要設(shè)備,它生產(chǎn)出來的晶種和濾液產(chǎn)量直接影響著拜耳法種分分解的兩個重要指標(biāo)。因此,保證立盤過濾機(jī)長期高效、高產(chǎn)運(yùn)行尤為重要。
2 立盤過濾機(jī)結(jié)構(gòu)、工作原理和運(yùn)行狀況
2.1立盤過濾機(jī)的結(jié)構(gòu),主要由槽體、中心軸、主傳動裝置、扇形板裝置、分配頭、導(dǎo)料裝置、密封裝置等幾部分。其中盤面分吸料、干燥和卸料三個區(qū)域。見下圖1
圖1(高速立盤過濾機(jī)結(jié)構(gòu)簡圖)
(說明:1、集中潤滑油站;2、主傳動裝置;3、力矩保護(hù)器;4、滾動軸承;5、滑動軸承;6、分配頭;7、過濾盤面)
2.2立盤過濾機(jī)工作原理:分解末槽來的氫氧化鋁料漿通過自壓方式到達(dá)立盤過濾機(jī)半月槽,在真空和壓縮風(fēng)作用下,高固含氫氧化鋁料漿在濾布上形成固體顆粒的濾餅,并通過濾餅和濾布排除液體,達(dá)到固液分離的目的;粘附在濾布表面的濾餅卸入晶種槽內(nèi)與精液進(jìn)行混合做為種子;分離出來的濾液(母液)除自用外,送往蒸發(fā)原液槽進(jìn)行蒸發(fā)濃縮循環(huán)使用。
2.3該廠投產(chǎn)初期立盤過濾機(jī)運(yùn)行狀況:母液產(chǎn)能可達(dá)1000 m3/h;濾餅可達(dá)500 m3/h(約1400 t/h)。下面是某公司2008年投產(chǎn)初期的運(yùn)行數(shù)據(jù)。見表1
表1(立盤過濾機(jī)使用初期采集的運(yùn)行數(shù)據(jù))
序號 |
真空度 |
吹風(fēng)壓力 |
浸沒率 |
轉(zhuǎn)速 |
進(jìn)料固含 |
含液率 |
濾餅中的干氫氧化鋁產(chǎn)量 |
濾餅中的附液產(chǎn)量 |
進(jìn)料量 |
母液產(chǎn)量 |
||
吸料 |
干燥 |
(bar) |
% |
r/min |
g/l |
% |
m3/h |
t/h |
m3/h |
m3/h |
m3/h |
|
1 |
0.54 |
0.52 |
0.2 |
52 |
3 |
725 |
0.22 |
579.7095 |
1430 |
308 |
1935 |
1047 |
2 |
0.52 |
0.51 |
0.1 |
52 |
3 |
712 |
0.22 |
563.8609 |
1365 |
289 |
1916 |
977 |
3 |
0.5 |
0.5 |
0.2 |
52 |
3 |
637 |
0.22 |
499.9311 |
1210 |
259 |
1899 |
1140 |
2.4該廠使用的立盤過濾機(jī)在運(yùn)行多年后出現(xiàn)產(chǎn)能逐步下降的問題。產(chǎn)能的下降,嚴(yán)重影響該廠的正常生產(chǎn),導(dǎo)致全廠液量平衡困難,生產(chǎn)很被動。下面是2014年立盤過濾機(jī)產(chǎn)能降低時采集的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。見表2和圖1
表2(立盤過濾機(jī)產(chǎn)能降低時采集的數(shù)據(jù))
序號 |
真空度 |
吹風(fēng)壓力 |
浸沒率 |
轉(zhuǎn)速 |
進(jìn)料固含 |
含液率 |
濾餅中的干氫氧化鋁產(chǎn)量 |
濾餅中的附液產(chǎn)量 |
進(jìn)料量 |
母液產(chǎn)量 |
||
吸料 |
干燥 |
(bar) |
% |
r/min |
g/l |
% |
m3/h |
t/h |
m3/h |
m3/h |
m3/h |
|
1 |
0.4 |
0.39 |
0.2 |
52 |
3 |
858 |
0.23 |
545.4768 |
1320 |
303 |
1539 |
690 |
2 |
0.31 |
0.29 |
0.2 |
52 |
3 |
900 |
0.24 |
515.4851 |
1247 |
296 |
1386 |
544 |
3 |
0.34 |
0.35 |
0.2 |
52 |
3 |
862 |
0.2 |
500.973 |
1212 |
239 |
1407 |
667 |
圖2 (立盤過濾機(jī)產(chǎn)能降低時盤面圖)
3 立盤過濾機(jī)產(chǎn)能降低的因素分析
根據(jù)現(xiàn)場排查和分析研究,我們認(rèn)為導(dǎo)致立盤過濾機(jī)產(chǎn)能降低的因素主要有:立盤過濾機(jī)轉(zhuǎn)速過高或過低;真空度達(dá)不到要求;卸餅?zāi)芰Σ?;浸沒率低;進(jìn)料流量不足;進(jìn)料固含太高或太低;料漿溫度太低,粘度太高;氫氧化鋁粒度細(xì)化;以及管理流程堵塞等等。
3.1立盤過濾機(jī)設(shè)計轉(zhuǎn)速0~5轉(zhuǎn)/分鐘。轉(zhuǎn)速的大小,取決于生產(chǎn)需要。轉(zhuǎn)速太高或太低都會影響立盤過機(jī)的產(chǎn)能。
3.2立盤過濾機(jī)分離出來的濾餅,通過壓縮風(fēng)吹卸到晶種槽。如果壓縮風(fēng)壓力不夠或刮刀離盤面太遠(yuǎn),卸下的濾餅就會掉回半月槽,導(dǎo)致半月槽內(nèi)料漿固含過高,影響產(chǎn)量。
3.3立盤過濾機(jī)進(jìn)料不足。
上面兩個圖表中對比可以看出,立盤過濾機(jī)進(jìn)料量明顯降低。進(jìn)料量從1900 m3/h降低到1400 m3/h是立盤過濾機(jī)產(chǎn)能降低的原因之一。造成進(jìn)料量降低的原因有兩點(diǎn):一是管道內(nèi)結(jié)疤生長,導(dǎo)致管道內(nèi)徑變??;二是進(jìn)料閥失效,阻擋了流量。管道堵塞的圖片如下:
圖3(被氫氧化鋁結(jié)疤堵塞的管道)
3.4固液分離的動力不足,也就是真空度達(dá)不到要求。
上面兩個圖表中對比可以看出,當(dāng)真空度下降時,立盤過濾機(jī)的產(chǎn)能也會降低。導(dǎo)致真空度下降的原因有多方面。
(1)真空泵操作不規(guī)范,水環(huán)式真空泵密封水控制不合理,導(dǎo)致真空產(chǎn)量不夠;
(2)真空泵本身出故障,導(dǎo)致真空產(chǎn)能不足;
(3)分配頭定盤、真空授液槽和干燥和吸料母液管堵塞,導(dǎo)致真空無法到達(dá)盤面;
(4)往錐形母液槽的母液管堵塞或管徑變小,母液返竄到真空管路及真空泵,因母液的進(jìn)入產(chǎn)生氫氧化鋁結(jié)疤導(dǎo)致真空管和控制閥堵塞或無法關(guān)閉,影響真空輸送
(5)立盤過濾機(jī)內(nèi)螺紋缸套和分配頭有漏點(diǎn)或間隙過大,真空泄漏,導(dǎo)致真空不足等。
3.5立盤過濾機(jī)扇形板流道和濾布透氣孔被草酸鹽或氫氧化鋁結(jié)疤堵塞,導(dǎo)致固液分離效果差。因?yàn)楫?dāng)鋁酸鈉溶液中草酸鹽含量積累達(dá)到一旦濃度時,會增加料漿的粘度,流動性減弱,溶液堵塞濾布透氣孔,影響分離效果,降低立盤產(chǎn)量。鋁酸鈉溶液中的草酸鹽是草酸根離子(C2O42-或(COO)22--)與鈉離子(Na+)形成的草酸鈉(Na2C2O4) 。草酸鈉易溶于95攝氏度的熱水.
下表為隨機(jī)提取草酸鹽結(jié)疤的成分分析。
表3
試樣編號 |
水分,% |
Na2C2O4% |
Na2CO3 % |
Al(OH)3,% |
有機(jī)碳 % |
灼減 % |
1 |
7.68 |
83.78 |
12.11 |
3.47 |
6.32 |
54.2 |
2 |
6.79 |
33.82 |
17.25 |
55.30 |
2.62 |
42.0 |
3 |
4.67 |
40.66 |
13.89 |
50.24 |
2.98 |
43.7 |
4 |
6.02 |
37.04 |
22.38 |
49.76 |
3.17 |
42.4 |
3.6 當(dāng)氫氧化鋁粒度大量細(xì)化時,細(xì)小的顆粒很快就把濾布的透氣孔堵塞,導(dǎo)致立盤過濾機(jī)產(chǎn)能下降。
4 解決立盤過濾機(jī)產(chǎn)能降低的措施
4.1有計劃解體檢查、清洗真空系統(tǒng),保證水環(huán)式真空泵處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。避免因結(jié)垢、結(jié)疤原因影響設(shè)備運(yùn)行性能,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
4.2及時更換濾布、濾板、橡膠套和內(nèi)螺紋缸套等損壞的配件,防止因漏氣導(dǎo)致浪費(fèi)能源,影響過濾機(jī)的過濾效果,達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn),節(jié)約能源目的。下圖為濾板、膠套和缸套連接事體圖。
4.3.建立長效、科學(xué)的化學(xué)清洗制度。根據(jù)氫氧化鋁結(jié)疤的特點(diǎn),使用液堿配水調(diào)配成240g/l左右的化學(xué)清洗液,加熱到100攝氏度左右,進(jìn)行逆向、循環(huán)清洗8小時-10小時,徹底融化管路流程和濾布上的氫氧化鋁結(jié)疤,恢復(fù)過濾機(jī)原有功能。進(jìn)而達(dá)到高效節(jié)能的目的。
4.4利用臨近沸騰的熱水清洗清除粘附在濾布和濾板上的草酸鈉。用熱水循環(huán)清洗4小時就可以完全融化掉析出的草酸鈉結(jié)疤,保持濾布和濾板的透氣性,保證立盤過濾機(jī)有良好的固液分離功能。
4.5控制好分解末槽溫度在合理范圍內(nèi);保證固含在750克/升—900克/升之間。固含過高,濾液產(chǎn)能不足;固含太低,濾餅產(chǎn)能不足。
4.6錐形母液槽的液封槽液位不能低于母液進(jìn)料管最高位置,保證母液能封住每根母液管管口,防止真空泄漏,影響產(chǎn)能。見圖3
圖3(立盤過濾機(jī)錐形母液儲槽內(nèi)的液封槽側(cè)面圖)
4.7保證立盤過濾機(jī)進(jìn)料量充足。影響立盤進(jìn)料量的因素有兩個,一是進(jìn)料管徑;二是管路上的控制閥。要保持進(jìn)料量充足,必須保證管路內(nèi)無結(jié)疤和相關(guān)控制閥開關(guān)正常。方法就是循環(huán)化學(xué)清洗進(jìn)料管道和及時更換有故障的控制閥。
4.8要保證立盤過濾機(jī)的產(chǎn)量,還必須保證立盤盤面的浸沒率。立盤過濾機(jī)最大浸沒率為52%。
4.9立盤過濾機(jī)固液分離后,濾餅務(wù)必準(zhǔn)確卸到晶種槽內(nèi)。如果濾餅無法卸到晶種槽內(nèi),就會返回半月槽,會導(dǎo)致濾餅增厚、過濾機(jī)載荷增大、過濾效果降低和增加能耗等不良后果。
4.10對立盤過濾機(jī)刮刀進(jìn)行革新改造。用普通鋼材制作的刮刀替代原有不銹鋼材質(zhì)的刮刀,不僅徹底改變了原有刮刀調(diào)整困難和費(fèi)用昂貴的問題,并且更換方便維護(hù)簡單。從此以后再也不用購買刮刀備件,再也沒有出現(xiàn)因刮刀變形導(dǎo)致過濾機(jī)濾板損壞的事故出現(xiàn)。穩(wěn)定了生產(chǎn),降低了成本。下圖為改造后的立盤過濾機(jī)刮刀圖片。
見圖4
圖4(立盤過濾機(jī)卸料刮刀改造圖)
4.11 精細(xì)化操作,嚴(yán)格控制好氫氧化鋁粒度,保證氫氧化鋁種子的粒度在合理范圍內(nèi)。
5 科學(xué)維護(hù)、技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)效益。
(1)立盤過濾機(jī)產(chǎn)能降低的問題得到有效的解決,基本能恢復(fù)到立盤過濾機(jī)的設(shè)計產(chǎn)能,獲得很好的效果。具體效果見圖5和表3:
表3(影響立盤過濾機(jī)產(chǎn)能原因消除后的運(yùn)行數(shù)據(jù))
序號 |
真空度 |
吹風(fēng)壓力 |
浸沒率 |
轉(zhuǎn)速 |
進(jìn)料固含 |
含液率 |
濾餅中的干氫氧化鋁產(chǎn)量 |
濾餅中的附液產(chǎn)量 |
進(jìn)料量 |
母液產(chǎn)量 |
||
吸料 |
干燥 |
(bar) |
% |
r/min |
g/l |
% |
m3/h |
t/h |
m3/h |
m3/h |
m3/h |
|
1 |
0.34 |
0.36 |
0.2 |
52 |
3 |
753 |
0.21 |
514.006 |
1244 |
259 |
1652 |
813 |
2 |
0.52 |
0.51 |
0.1 |
52 |
3 |
712 |
0.22 |
563.8609 |
1365 |
289 |
1916 |
977 |
3 |
0.42 |
0.39 |
0.2 |
52 |
3 |
709 |
0.21 |
424.2589 |
1027 |
214 |
1448 |
810 |
圖4(立盤過濾機(jī)恢復(fù)正常運(yùn)行盤面圖片)
(2)通過技術(shù)改造和創(chuàng)新,達(dá)到增產(chǎn)不增設(shè)備的目的,僅真空泵和空壓機(jī)的投入就減少80多萬元;
(3)通過現(xiàn)場備件改造,徹底取消了不銹鋼刮刀的購買,按3年更換一次的頻率,僅刮刀這一項(xiàng)就節(jié)省24萬元/年。
6 結(jié)束語
立盤過濾機(jī)做為氧化鋁廠重要的固液分離設(shè)備,要保證其高效高質(zhì)運(yùn)行,不僅要了解設(shè)備、還要學(xué)會科學(xué)維護(hù)維修設(shè)備,更重要的是要學(xué)會創(chuàng)新改造,讓設(shè)備更加高效經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到節(jié)能降耗、降本增效的目的。
[注釋]本文參考自《高德福林立盤真空過濾機(jī)使用手冊》及內(nèi)部技術(shù)資料。
[作者簡介]1.陳家術(shù),廣西華銀鋁業(yè)有限公司氧化鋁廠職員。2.覃衛(wèi)東,廣西華銀鋁業(yè)有限公司氧化鋁廠職員。廣西德保533700。
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